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塔里木油田融媒体中心 - 塔里木石油报

为检修“长跑”热身

作者:记者  张尧尧  通讯员  杨凡增    
2025-05-28     浏览(26)     (0)

克拉采油气管理区克深处理站进行安全阀改造,通过增加前手阀将单阀变为双阀,减少动火作业,提高安全性和效率。在全厂停产检修期间,检修人员全力以赴,为检修“长跑”的到来厉兵秣马。

5月21日,克拉采油气管理区克深处理站(克深油气运维中心)集气区1号生产分离器安全阀改造现场,带着防护面罩的检修人员正蹲在地上,用角磨机打磨短接焊口,高速旋转的砂轮下飞溅出微弱的火星。

“将焊口打磨成30度V形坡口,能增加焊材接触面积,从而提高焊接效率和强度。焊接质量对后续长周期检修工作至关重要。”现场安全区长、克深处理站设备助理工程师白国杰介绍。

克深处理站5月19日正式开始今年装置停产检修,任务繁重。其中,安全阀改造工作占总工作量的40%。

按照国家规定,安全阀需每年进行一次校验,处理站每年都是趁停产检修开展校验。近年来,管理区持续探索优化装置检修模式,决定从2026年起,在克深处理站实行长周期装置检修,降低停产频次,保障天然气生产及处理工作。

装置检修从一年一检转为多年一检,由“短跑”变“长跑”,安全阀能否适应,每年一次的校验怎么办?

未雨绸缪早当先,居安思危谋长远。经过一番讨论,克深处理站决定对安全阀进行改造,通过增加前手阀,将单阀变为双阀。此举在保障现场装置正常运行的情况下,可以通过双阀截断的方式进行受控排放,将安全阀拆下送去校验。

此次全厂停产检修期间,站内共有19处安全阀需要改造。时间紧、任务重,克深处理站提早谋划,在方案设计期间进行充分优化。设计院的初始设计大多采用切割方式增加前手阀,导致动火作业较多。为此,处理站多次与设计院对接,尽可能通过预制模式减少现场动火,提效率,强安全。此外,处理站多数安全阀改造有足够的安装空间,能保留直管段,只需进行管线打开,加装一个前手阀即可。针对部分空间受限无法直接安装的,则将安全阀后端的管线使用S形短接进行连接,使其位置抬升,并将原先的前手阀改为DBB球阀,实现双阀隔离。

经过方案设计持续优化,安全阀改造工作的动火点由原先的33处减少至15处,检修人员也由原先的7组缩减至3组。

在集气区不远处的凝析油区,一组检修人员也在紧张地开展凝析油储罐的安全阀改造。现场安全区长、克深处理站工艺技术三级工程师张劲尧始终在现场盯守,他说:“安全阀改造涉及动火、高处、临时用电等多项高危作业,安全风险较高,所以我们在现场配备了甲乙方‘双区长’盯守,进行全面把关。”

每天晚上,检修碰头会结束后,张劲尧都会返回自己的辖区,逐一检查全厂300多个上锁挂签点,为次日的检修工作再上一把“安全锁”。在月光与灯光的交织下,站内的各个检修区域还能看见许多这样的身影,大家全力以赴、履职尽责,为检修“长跑”的到来厉兵秣马。