1月23日,国家管网集团山东省公司德州作业区测试调压支路正常,指挥器漏气隐患彻底消除,生产运维岗位员工脸上洋溢着喜悦之情。
就在小年夜当天,冀宁联络线恩城分输站员工巡检时,发现热备支路调压撬指挥器漏气,无法正常调压,不利于冬供期间安全生产。故障就是命令,进行全面“诊断治疗”刻不容缓。生产运维岗位韩治广第一时间组织开展抢修。为做到精准“治疗”,需对指挥器进行“解剖手术”,扳手、螺丝刀在维修人员手中来回传递,不一会儿,问题指挥器拆卸完成,检查发现阀口垫击穿、皮膜压盘锈蚀滑丝。
症结找到,需要“对症治疗”,然而该调压设备是海外公司生产,更换所需备件时间周期长、费用成本高。当时临近春节,正是输气生产运行高峰期,热备支路设备如果处于“带病”状态,将影响正常输气生产。怎么办?现场维修人员陷入了沉思……“要想尽快处理故障,咱们得试着自己制作,解决问题。”韩治广仔细观察指挥器后,决定自主动手制作备件。他们从库房里找到相同材质的垫片,经过反复测量调试打磨,加工制作了同尺寸的阀口垫,随后在附近找到车床厂,完成皮膜压盘加工。经过一个半小时的紧张准备,维修人员开始将自主制作好的备件进行更换。
此刻,原本平静的输气小站顿时显得格外忙碌,以前多次的维修作业已然让他们形成了一种默契,现场维修人员职责明确、分工细致。20分钟、30分钟、1个小时过去了,大家有些疲惫,但心里憋着一股劲儿,隐患不及时解除这劲儿决不能松。
经过两个多小时的紧张忙碌,指挥器安装完成,经过调压测试,一切正常。这既解决了备用支路调压撬漏气故障,确保了春节期间安全生产,又节约了近3万元的备件采购成本,维修人员虽然一身疲惫,但都觉得辛苦付出很值得。