主要荣誉
2021年度公司安全环保工作先进个人
2022年度公司优秀员工
2023年中国石油广东石化炼化一体化项目建成投产先进个人
2024年度公司劳动模范
形象素描
刘忠林,心细谨慎,勤恳好学,具有敏锐的观察力。工作二十年来,脚踏实地做好每一项工作,逐渐成长为ABS树脂部树脂装置混炼单元的骨干力量。
工作中,刘忠林发扬忘我奉献精神,积极研究设备运行情况,主动攻克技术难题,从不放过任何一个细节。
废水采出量减少13万立方米
ABS树脂装置混炼单元每天要产生近2000立方米的废水量。每天看着这些数据,刘忠林非常着急,一定要想办法降低废水产生量。
刘忠林找到工艺技术人员,对照工艺流程图,逐个机泵、管线排查,详细梳理废水来源。
结合装置运行情况,刘忠林仔细观察,发现水洗塔采出量过高,导致水洗塔补水量过大、机封水开度过大,造成废水量增加,他及时组织岗位员工逐步减少水洗塔补水量。他还对切粒水泵、真空泵机封水压力进行多次优化调整,脱盐水消耗由50吨/小时降至30吨/小时。通过减少水洗塔补水量、优化机封水压力等措施,混炼单元全天废水量由2040立方米下降到1680立方米,全年少采出废水约13万立方米。
小型气液分离罐发挥大作用
混炼单元湿法线挤出机低真空系统管线和气液分离罐频繁发生堵塞,每次堵塞的管线及气液分离罐都要耗费大量的人力和时间去处理,同时影响装置长周期稳定运行。
刘忠林根据现场工艺流程走势,现场测量,利用废旧管线和法兰,制作了一台可快速拆卸的小型气液分离罐,满足装置工况需求。
原来的气液分离罐和管线拆卸、疏通、回装要花费4天时间,且需要6名施工人员。改造后仅需要30分钟、3名施工人员,大大节约了时间和人力。
增加换热片延长清洗周期
混炼单元每条挤出线切粒水系统仅有一台板式换热器,当板式换热器内部结垢严重时,大约一周就要清理一次,每次停车清理换热器大约要5小时,影响产品产量。
刘忠林翻阅大量图纸,查找同类设备运行案例,向本部相关装置人员咨询、请教,提出了增加板式换热器换热片数量增加换热面积的建议。通过多次尝试,最后将板式换热器换热片由53片增加至65片。
换热片增加后,平均每15天清理一次,大大延长了换热器运行周期,降低停车清理检修频次。
摄影:王丽艳