主要荣誉
2021年度公司劳动模范
2021年度集团公司优秀共产党员
2023年公司“麻袋毛精神”红旗手
2024年度公司劳动模范
形象素描
30载刻苦钻研,练就一身绝活。他先后参与了万吨级异丁烯装置、高活性聚异丁烯装置建设,装置的上万条管线、生产的每个细节,他都熟记于心,是企业不可多得的技能人才。
在染料厂异丁烯(加氢)车间,装置有个大事小情,大家都愿意找“泉哥”。2024年,刘泉解决了安全生产、装置检修和提质增效多项难题。
巧改凝液流向
2024年,异丁烯和聚异丁烯装置降低蒸汽消耗成了提质增效的难点。
3月的一天,刘泉在装置巡检,发现各精馏塔底温度差都在105—110℃之间。“这么大的温差很容易导致蒸汽凝液的形成,当这些高温凝液排入凝水总管时,极有可能造成水锤现象,不仅浪费能量,还影响作业环境。”
刘泉心中的构思逐渐清晰起来:可以将异丁烯装置醚塔、脱重塔和降膜塔凝水分别引入甲醇脱水塔再沸器、异丁烯脱轻塔和己烷脱轻塔中。
车间充分论证后支持了刘泉的提案。此举不仅解决了温差问题,还大大降低了各塔蒸汽消耗。
这项改造的成功给了刘泉新的启发。他又组织在聚异丁烯装置二楼增设一台1立方米大小的蒸汽凝水闪蒸罐,使原本作为副产品的中压蒸汽凝水与降膜蒸汽凝水得到循环利用。
这一系列改造,每年可节省蒸汽2400吨、新鲜水1.12万吨,创效64.63万元。
打通输送管线
6月,工厂要优化异丁烯装置副产品甲醇流向,通过管道直接把产品输送至有机合成厂MTBE装置。
打通厂际间输送管线这个难题落在刘泉身上。这些管线很多都长年未使用,有的地方还需重新铺设,摸清它们的走向和安全现状十分关键。他三次组织人员对管线进行全线排查,一段一段吹扫置换、打压试漏、保压,这样的工作他们重复了300多次……
9月27日,改造顺利完成,首次送料指令下达。刘泉遵循“人随料走”的原则,通过计算流量预估物料位置,沿线关键部位布置专人监护。启泵4小时后,有机合成厂接收流量计显示物料到达储罐,整个项目团队沸腾了。
担起退料重任
2024年大检修,刘泉主动肩负起异丁烯装置停工、退料的重任。连续2个月的检修,他没有休息过一天。
在制订吹扫置换方案时,刘泉将每一个吹扫排放点精心绘制在流程图上,反复修改核对,确保每一个环节都准确无误。吹扫过程中,他带领检修人员对装置的每个阀门、每条管线、每台设备进行细致入微的检查。
为确保绿色检修,他采取异丁烯装置水洗系统与甲醇脱水塔连续运转的方式,巧妙地用蒸汽凝液代替工业水,直至装置废水处理完成后停止运转,实现废水达标排放,还节约了吹扫置换时间。
摄影:郜瑞芳