1月27日上午9点,采油一厂鄚州作业区鄚一转油站站长刘军向调度室汇报:鄚一转油站加热炉出口温度才到65摄氏度,有可能影响原油管输的正常运行。
事不宜迟,绝不能把隐患留到春节。9点30分,作业区主管生产副主任陶涛、主管技术副主任刘广昊和工程组组长陈京生赶到现场。鄚一转油站加热炉不仅承担着站内外管线及集输管线的伴热,而且自1月22日骤降大雪以来,对伴热要求更高,解决加热炉水温的问题迫在眉睫。
详细了解加热炉生产运行状况后,他们发现加热炉一直在不间断燃烧,热水泵也一直没有停运过,但伴热水温一直提升不起来,看来问题隐藏在不易察觉的深处。
“燃料气够烧吗?”从燃料气供应查起,陶涛问鄚一转油站员工。“够!油井分离出的天然气量一直很充足。”岗位员工刘军回答。大家检查生产流程时发现一级分离器定压放气阀设定在了0.32兆帕,二级分离器定压放气阀设定在了0.2兆帕,既然分离伴生气充足,那么还可以多回收一些天然气。陈京生提出把两级分离器定压放气阀分别降到0.28兆帕和0.16兆帕,如此一来,按照多年经验,一天凝析出的天然气可相应增加200立方米。调整气压后,果然燃烧火量增大,出口热水温度上升了5摄氏度。
然后,进一步检查加热炉结构。加热炉是相面式加热炉,由被加热盘管沉浸在传热介质当中,加热炉先加热炉内介质,然后由介质传递到盘管上,介质液面达到了炉内空间的70%,远远超过盘管的高度,介质占据了炉内大部分空间,温度更高的蒸汽空间相应较少,影响热量传递效率。经过集体研究,刘军带领员工把介质液面下调到55%,增加了15%的蒸汽热能空间,传热效率提到提升。更改介质容量20分钟后,出口热水温度上升了4摄氏度。
最后,大家把目光放到热水泵上。现在泵压达到0.35兆帕,还有增压余地,陈京生一点点开大出口闸门,泵压达到0.4兆帕,经过30分钟观察,出口热水温度上升3摄氏度,加热炉出口温度达77摄氏度,完全满足了生产伴热需求。大家心里一块石头总算落了地。陈京生自言自语道:“终于可以踏踏实实过个春节了。”
经过潜心攻关,他们仅用三招就有效提升了伴热水温度,不仅基本满足了生产伴热需求,鄚一转油站生产设备还可以安全过冬。同时,这个经验对其他相变式加热炉冬季提温伴热水起到积极的借鉴作用。