本报讯(通讯员 宋亚洲 郭子亮)“我们攻关小组技术人员通过一系列工艺改进,已将重烃工艺负荷提升到80%。这意味着液化一立方米天然气耗电量由0.43千瓦时降至0.36千瓦时,按每日液化160万立方米气计算,可节约用电11.2万千瓦时,约合人民币5万元。”8月12日,华港集团内蒙古LNG工厂厂长助理兼生产运行部主任耿晓娟说。
自“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育活动开展以来,内蒙古LNG工厂技术攻关小组围绕设备运行负荷偏低、LNG产能不足的顽疾进行技术攻关。目前,该厂设备运行负荷已由原来的70%提升至80%,预计后期通过工艺改造将实现满负荷运行,每液化一立方米天然气可节电0.04千瓦时,如果按照设备负荷在90%的最优工况下运行,每年仅电费一项就可节约1360万元,具有可观的经济效益。
该厂攻关小组技术人员围绕“成本管控、提质增效”主旋律,加大工艺优化改造力度。在产能建设一线,攻关小组技术人员通过查图纸、比参数、询专家、勘现场,反复研究优化操作数据,将脱重烃的洗涤流量由原定的每小时12906千克,提高到17000千克,用提升重烃脱除塔重烃洗涤效果的方法,改善冷箱二、三段冻堵情况。与此同时,将一段冷箱出口温度由设计的零下46.9摄氏度,升高至零下44摄氏度,这样就缓解了阀门冻堵现象,再将进重烃脱除塔工作压力由原来的4.8兆帕修改为5.0兆帕,避免了调压过程中重烃冻堵调压阀门现象,使装置实现80%负荷运行。
接下来,攻关小组计划在停产检修时对原工艺流程进行改进,即在原料气预冷器的管线入口处增加调压阀,提前降低天然气液化压力,避免调压阀节流过程引起堵塞。同时,增加调压阀旁路管线,以备在发生调压阀冻堵的情况下,可打开备用路继续工作,保证装置稳定运行不停产。工艺改造成功后,技术人员通过调整冷剂配比、冷剂循环量、冷箱出口温度的方式进行系统优化,最大限度解决重烃冻堵问题,使设备90%以上负荷运行,实现节能降耗,按下提质增效快进键。