创新思维,探索“难点”油藏开发新途径
安 69-91 断块曾经是河西务油藏的主力断块,1984年投入开发,投产初期,日产量最高达118.5吨。但由于主产层沙三中段属于特低渗透油藏,储层物性差,开采难度大,导致产量快速下降,断块日产量一度下降到9吨,断块长期处于低产低效开发状态。
然而,断块开发数据显示:油藏采出程度仅为9.1%,尤其是开发的各个阶段,压裂措施都有很好的增油效果。为此,技术人员认为:科学治理、整体治理一定会有意想不到的收获。
2017 年,地质技术人员历时 3 个月,阅读相关文献50多篇,完成了40口井、8个井区、2个油组的精细地层对比工作,完成了沙二、沙三段及沙三中段2个油组的精细构造解释,完成近20口井的措施效果分析及各类数据统计20余份,最终发现:断块由于储层致密,开发水平较低,总体压力较高,储集层空气渗透率小于2毫达西,这些都与致密油藏的开发特征较为吻合。
为了进一步证实这一结论,技术人员对断块沙三中段岩芯样品的物性数据再次进行细致分析,并与致密油行业标准特征对比,得出安69-91断块主产层沙三中段具备致密油特征的新认识,将安69-91断块这一特低渗透油藏治理理念,转变为致密油治理,符合开发实际。
由此,通过压裂改造储层物性,提高断块整体采出程度,探索实施“统筹规划、一区一策、规模开发、整体压裂”的治理思路,成为安69-91断块提质增效开发的新途径。
技术利器,清洁压出“磨刀石”油藏效益油
按照新的治理思路,如何选好第一口实验井成为破题提效工作的重中之重。
技术人员重新开展地层对比,落实构造,并针对断块强水敏的储层物性特征,反复论证,调整压裂参数,解决压裂液与地层配伍性等技术问题。
通过层层筛选,最终优选出储层物性相对较好、砂层厚度较大、构造位置较高、有一定控制储量、采出程度较低且周围有注水补充的安321井,开展大规模清洁压裂液压裂实验。2017 年 3月,安321井实施补孔压裂沙三中段,初期日产油16.7吨,目前仍稳定在3.5吨左右,累计增油超5200吨。安321井的成功,证明安69-91断块转变治理思路是成功的,从而拉开了安69-91断块效益开发的新篇章。
随后,技术人员借鉴成功压裂经验,将技术推广应用于其他井,以进一步提升断块整体开发效果。
技术人员主动开展老井摸排,建立“一井一策”“一井区一统一”制度,针对沙三中段开展单井摸排,用新思路新方法提高开发效果。以安69-15井区开发为例,这个井区共有3口油井,井距较小,本着效益开发的原则,技术人员仅对边部2口井实施压裂,却实现了平面上改造3口井的目标,节约措施成本近20%,取得较好的效果。压裂后,井区能量得到很好的补充,井区最高日增油14.2吨,目前仍有效,28个月已累计增油3300吨。
一个又一个开发成果让技术人员信心倍增!2018年,安69-91断块被确定为油田公司低效治理区块。经过近半年加班加点讨论沙三中致密油层整体压裂初步方案、断块整体治理方案、单井方案、对比施工工艺及流程等,最终制订完成安69-91断块“整体压裂综合治理方案”,共提出压裂井15口,目前已完成压裂及恢复井7口,累计措施增油超1.3万吨。
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