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吉林石化公司 - 吉化报

工作专班 专破难题

2025-03-21     浏览(7)     (0)

本报讯(特约记者 许清超)3月17日,有机合成厂丁苯橡胶装置A线脱水机电流12.1安,已稳定运行一周。此前,工作专班通过调整V606A搅拌叶角度,改善了胶粒出料均匀度,彻底解决了脱水机电流频繁波动的隐患。

2024年11月,该厂丁苯橡胶装置第三条生产线恢复生产,但装置后部设备老化、故障频发、人员短缺等难题,制约了装置安全稳定高负荷运行。该厂以工作专班、攻关会为抓手持续攻关,经过3个月的努力,解决了脱水机电流异常、搅拌能力不足、成品胶超差率高等生产难题,设备故障率降低52%,还探索出精益化管理模式,形成“发现问题—解决问题—固化经验”的良性循环。

设备主任“雷霆行动”:

靶向施策根治堵点

母液管线频繁堵挂是一大难题。车间主管设备的副主任张健排查发现,搅拌能力不足导致母液流动性下降、废胶堆积。随即制订维修计划,利用停车窗口期实施设备维修。整改后,搅拌恢复高效运转,母液管线堵挂频次下降超70%。

“问题不能捂在手里,必须快速响应,才能避免小隐患拖成大故障。”张健说。作为车间后部设备“总管家”,张健扎根现场,协调施工力量、提高检修效率,对脱水机、合料机等关键机组特保特护,强化预知检维修。

工作专班“火眼金睛”:

抽丝剥茧锁定症结

在丁苯橡胶后处理环节中,V606A出料波动、脱水机电流不稳等问题曾让生产节奏频频卡顿。生产运行室管理人员李天喜从设备运行参数到机械结构逐一过筛,发现V606A与V606C运行中,水面流动的波纹大小不一致。依据这一现象,他最终发现关键症结——V606A底层搅拌叶夹角设计偏差。

“设计要求搅拌叶夹角为90°,但实际仅30°,导致轴承受力不均,引发故障。”李天喜说。他迅速联系张健研究解决方案,仅用一周便将夹角复位至标准值。

整改后,V606A出料恢复平稳,脱水机电流波动消失,干燥箱进料均匀性显著提升,因布料不均导致的挥发分超标风险同步化解。“技术攻坚不仅要‘快’,更要‘准’。解开问题的钥匙往往藏在细节之中。”李天喜总结。

年轻设备员“跟班实战”:

薪火相传锻造铁军

参与“雏鹰”培训计划的年轻设备员李天也加入这场攻坚战。

他跟随技术骨干爬设备、查数据、记案例,从搅拌叶角度校准到管线堵挂排查,全程“沉浸式”学习和实践。

“以前只在图纸上见过设备结构,这次亲手参与整改,才知道一个螺丝的松动都会影响全局。”李天感慨。

通过几个月的学习,李天掌握了“听声辨位”能力。在一次巡检中,他敏锐发现A线干燥箱总排风机平台轻微异响,通过听声辨位锁定异响位置,及时消除了隐患。

“通过实战带教,既能解决当下问题,又能为工厂储备技术力量,一举两得。”张健高兴地说。