文章内容

中国石油管道局新闻中心 - 石油管道报

小改造节资数十万

2024-12-10     浏览(3)     (0)

华油工建公司设备存在问题,集团技能专家孙洪业团队解决难题,实施设备技改并取得良好效果。团队表示聚焦小问题,开动脑筋多思考,在“小改小革”中实现降本增效。 以上内容仅供参考,具体情况可能会根据不同机构和人员而有所差异。如果您对此类事件有任何疑问,建议您向相关机构或专业人士寻求帮助。


在近期的大口径自动焊培训过程中,华油工建公司发现现有的CPP900单焊炬自动焊设备在6G位置焊接时无法正常焊接,焊缝成型及熔合效果差,更别说在山区、坡地、丘陵等地形地貌复杂、坡度较大的地段进行焊接了。

在与设备厂家沟通后,得到的回复是无法对设备进行升级改造,要想焊接6G焊口,只能购买或租赁其他型号设备。“6G位置的焊接是影响施工进度的关键技术,是购置新设备还是租用设备?我们能不能自己解决这个问题?”设备上的问题,就从设备上解决,集团公司技能专家孙洪业立即行动,他到培训现场观察,分析存在问题,查阅相关资料,验证可行性措施,最终确定了优化改造CPP900自动焊小车底盘机构的方案。

方案确定了,如何实现呢?孙洪业带着创新工作室成员开动脑筋,大胆创新,实施了设备技改——在设备的小车行走机构上加装旋转机构,自主设计制作多维焊枪调整组件来满足焊枪角度、高低和长短的调整要求。

工作中的难点往往也是创新的关键点。改造中,由于气电缆连接块开口位置影响了旋转机构的运动,旋转轴摩擦力大,容易导致气电缆磨损,给日常维护带来了很多不便。孙洪业带领工作室成员大胆设想,反复比对,最终确定旋转轴使用黄铜制作,以减小零件之间的摩擦力,增加零件的耐磨性。

经过一个多月的试验攻关,难题成功解决。CPP900自动焊可充分满足山区、坡地、丘陵施工,并扩大了设备的焊接应用范围,节省了数十万设备采购或租赁资金。

聚沙成塔,集腋成裘。改造虽“小”,却能带来出人意料的“大”成效。孙洪业团队表示,聚焦施工生产小问题,开动脑筋多思考,就能在“小改小革”中实现降本增效。

图为设备改造成果应用。

周晓辉 李杰 摄影报道