河间油田是采油三厂主力开发区块之一,近年来,伴随着老油田挖潜难度较大、资源接替能力不足的双重考验,该厂地质技术人员以细化地质认识、明确剩余油分布为基础,着力控制递减,进一步提高采收率。充分依托油田公司长停井治理、精细注水工程、三次采油试验等政策优势,综合运用油井长停井恢复、生产层卡补、二类层复查、氮气吞吐、注水井动态调水、二元复合驱等技术手段,取得良好增油效果,逐步形成了以河间油田为代表的老油藏特色稳产治理技术体系,为稳产增产提供有力技术支撑。
细化地质认识 精确潜力分布
河间油田历经40余年开发,已进入“双高”阶段。想破解高含水高采出难题,细化地质认识、精确剩余油潜力分布是基础,也是关键。
采油三厂地质技术人员牢固树立精益开发理念,以“油藏单元分析法”为指导,平面分区、纵向分层,从单井到井组再到小层细分研究单元,同时结合钻、录、测、试及实际生产等动静态资料,精细开展地质潜力论证和生产能力评估,进行剩余油潜力再认识、再分析、再判断。河间油田间182X井卡水补孔后初期日增油10吨以上,间170X井、间216X井等长停井措施恢复后日增油5吨以上,间213X井油层复查初期日增油15吨以上,多类型多种类挖潜措施有力验证了河间油田油层潜力持续再认识的巨大增油空间。与此同时,该厂以股份公司重大开发试验为契机,加速编制并推进实施河间油田河间东营油藏二元复合驱方案及河间油田河间潜山氮气注入方案,探索河间油田三次采油特色之路。
落实技术支撑 精研科学挖潜
老油藏单井地质状况剩余油情况各不相同,要想实现精准治理,分而治之、各个击破,开出合适的“药方”是重点也是难点。
该厂地质技术人员以剩余油潜力再评价为基础,找准潜力点,进行挖潜技术适用性论证,编制实施“量身定制”挖潜方案。马42-2井组、马77井组在氮气吞吐取得较好增油效果后,2021年,继续在河间潜山摸排,最终选择低部位含水较高的马38井进行氮气重力驱,开井后取得良好效果,井组稳定日增油15吨以上,同时后续八里庄、八里西潜山氮气注入工作不断推进中,河间地区高含水潜山油藏注气展现良好应用前景。
生产深度融合 精细单井管理
河间油田目前已进入开发中后期,要想进一步挖掘老油藏潜力,实现良性循环,强化基础管理是源头也是动力。对此,该厂地质技术人员及时根据油井生产情况对地面生产参数进行调整。首先,对供液不足的井优化生产参数,采用长冲程慢冲次,达到延长检泵周期的目的,2021年上半年共检泵30井次,与去年同期相比减少5井次,尤其是4月份以来检泵仅有9井次。其次,对供液能力充足适合提液的油井进行地面调参,达到增油效果。该厂共实施油井调参14井次,累计增油1077.7吨。油井间200X位于河间油田河间东营油藏西部,与水井间113井有良好注采反应,4月份以来将油井的冲程由4米上调至5米,日增油4.4吨,取得良好增油效果。
截至6月10日,在河间油田稳产增产助力下,该厂河间作业区共实施油水井措施31井次,当年措施累计增油4300吨,实施长停井恢复8井次,当年累计增油1853吨。下一步,该厂技术人员将严格按照时间节点,有序推进河间油田河间东营油藏二元复合驱、河间油田二类层复查、潜力长停井恢复、高含水潜山氮气注入等工作,汇聚老油藏稳产增产的地质力量。
截至6月10日,采油三厂河间油田间213X井实施复查补孔措施后,连续30余天稳定增油10吨以上,为河间油田老油藏治理再添新动能。