文章内容

华北石油报社 - 华北石油报

采二深挖细琢实现采油系统节能控本

2020-05-08     浏览(93)     (0)

  本报讯(通讯员田彩霞李胜华)为应对低油价带来的挑战,围绕低成本发展战略,采油二厂技术人员通过强化油井管理、优化井筒举升、深化新工艺应用等措施达到节能降耗的目的。截至4月底,该厂已累计应用抽油机节能减速装置68口井,单井年节电 2.1 万千瓦时,平均节电率39%;实施应用助抽器7口井,泵效提高7%,累计增油468吨。
  随着油田进入开发中后期,该厂问题油井日益增多,为保证油井健康高效运行,有效提高精细管理水平,技术人员围绕地面设备、井筒工艺、储层供排协调等三方面,综合分析采油用电,全面统筹,精心制定6项采油系统提质增效措施。
  动态调整抽油机平衡度。各作业区每日通过功图量油平台对抽油机平衡度进行监测,对上下行电流小于 80%或大于110%的油井进行统计;对没有安装电参量实时监测的油井,采用人工现场测试。每季度对全部井进行至少一次平衡度测试和调整,预计全年实施100井次。
  优化稠油井电加热制度。针对电加热井生产情况,进一步摸索电加热制度,减少用电量。目前,该厂稠油电加热井有10口,正常电加热生产的有6口井。自5月份起,计划每天减少6—8小时加热时间,实施区间从5月份开始至10月底结束。
  对低效井实施降冲次、间开等措施。对含水较高、泵效小于20%、冲次较高且沉没度较低的严重供液不足井与地质相结合,降低生产参数,预计全年实施50井次。
  利用大数据优化降低抽油机机型,减少购置费及运行费。该厂抽油机主要机型有10 型、12 型、14 型,其中 14 型抽油机占比为58%。随着单井液量逐渐下降,14型抽油机载荷利用率相对于其他机型却最低。同时,新机选型时将抽油机载荷利用率提高至80%以上,进一步减少14型抽油机使用台数。预计应用12型抽油机10台,可节约购置费20万元。
  继续推广应用助抽器增油技术。目前,该厂共有100口井泵效低于20%,功图反映供液不足井;动液面小于200米,优先考虑中度供液不足井。今年计划5口井实施助抽器,泵效提高5%,预计增油200吨。
  此外,该厂还进一步应用抽油机节能减速装置。泵效小于10%、产液量小于6吨的供液不足井,计划实施15口井。
  据统计,6项措施实施后,年可节电约93.4万千瓦时。